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    我省循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫問(wèn)題

    欄目:燃燒與運(yùn)行 發(fā)布時(shí)間:2018-08-22

    內(nèi)容摘要:本文結(jié)合我省實(shí)際,強(qiáng)調(diào)燃燒Ⅱ類無(wú)煙煤的循環(huán)流化床鍋爐開展?fàn)t內(nèi)脫硫的重要意義;闡述了以石灰石為脫硫劑的脫硫機(jī)理;通過(guò)計(jì)算論證了這種脫硫工藝對(duì)鍋爐熱效率的影響;并就脫硫劑的選用及其加入爐膛的位置提出看法。

    關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐  脫硫  石灰石

     

    前言

    循環(huán)流化床鍋爐是八十年代初由德國(guó)、芬蘭等西歐國(guó)家首先開發(fā)研制成功的,其初衷是為了有效地控制燃煤而引起的有害氣體NOXSO2的排放量。他們通過(guò)爐內(nèi)添加石灰石等脫硫劑,并采用分段燃燒等技術(shù)措施實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)。現(xiàn)在這一爐型已被世界各國(guó)公認(rèn)為潔凈燃燒設(shè)備。循環(huán)流化床鍋爐在我國(guó)研制的出發(fā)點(diǎn)卻不是基于環(huán)境保護(hù),而是因?yàn)樵摖t型具有對(duì)煤種的廣泛適應(yīng)性,可燃燒各種劣質(zhì)煤,包括我省揮發(fā)分小于5%很難著火的類無(wú)煙煤,其燃燼率也很高。我省目前正在運(yùn)行及在建的30多臺(tái)循環(huán)流化床鍋爐均還沒(méi)有實(shí)施或考慮爐內(nèi)脫硫方案,這與當(dāng)前國(guó)內(nèi)外強(qiáng)調(diào)的能源與環(huán)境要協(xié)調(diào)發(fā)展不一致。其原因主要是對(duì)循環(huán)流化床鍋爐本身的運(yùn)行特性及操作還未掌握自如,人們還顧不上考慮爐內(nèi)脫硫工藝,此外也有的工廠認(rèn)為我省無(wú)煙煤的含硫量較低,盡管環(huán)保部門執(zhí)行了嚴(yán)格的SO2排放收費(fèi)制度,但這對(duì)于一臺(tái)75th的循環(huán)流化床鍋爐年均花費(fèi)不到五萬(wàn)元,若實(shí)施爐內(nèi)脫硫工藝,擔(dān)心費(fèi)用可能更高,并且影響爐子的可靠運(yùn)行,因此多數(shù)廠家至今仍按兵不動(dòng)。但是,必須指出,自從國(guó)家環(huán)保局對(duì)SO2排放實(shí)施總量控制后,規(guī)定我省到2000SO2年排放總量必須低于30萬(wàn)噸,而1998年的SO2排放總量就已達(dá)26萬(wàn)噸,目前還有若干大型電廠及燃煤或燃重油的工業(yè)鍋爐在建,SO2排放勢(shì)頭將繼續(xù)強(qiáng)勁上升,因此人們應(yīng)當(dāng)利用循環(huán)流化床鍋爐原本就具有廉價(jià)高效的脫硫優(yōu)勢(shì),把爐內(nèi)脫硫問(wèn)題提到議事日程上來(lái),為降低我省SO2排放總量做出貢獻(xiàn)。

    下面以一臺(tái)滿負(fù)荷運(yùn)行的75th循環(huán)流化床鍋爐,計(jì)算其燃用本省類無(wú)煙煤時(shí)一年將要排放的SO2的重量。

    一臺(tái)75th(39Mpa450℃)的循環(huán)流化床鍋爐每小時(shí)的耗煤量約12噸/時(shí)(取鍋爐熱效率為90%,燃料發(fā)熱量為22410KJkg),則煤中含硫量約為(應(yīng)用基硫取075)

    G=12 ×103×075=90千克/時(shí)

    通常煤中的硫在爐內(nèi)絕大部分被氧化為SO2,只有極少量(052)被氧化為SO3,本計(jì)算不考慮后者,故其化學(xué)反應(yīng)式如下:

    S+O2→SO2

    由上式計(jì)算每小時(shí)可產(chǎn)生180千克的SO2,按一天24小時(shí),一年300天計(jì)算,則一臺(tái)75th的循環(huán)流化床鍋爐SO2年排放量Ga為:

    Ga=018 ×24×300=1296噸/年

    我省20th75th的循環(huán)流化床鍋爐約30多臺(tái)(未考慮今后的增加量),若燃用本省類無(wú)煙煤(含硫量均在03—09),按上述方法可大略估算這批爐子的SO2年排放總量大約在25萬(wàn)噸左右,這是一個(gè)很可觀的數(shù)字,若能對(duì)這批爐子實(shí)施爐內(nèi)脫硫工藝,必將對(duì)我省SO2排放總量的控制作出貢獻(xiàn)。

    循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫機(jī)理:

    循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)脫硫通常采用添加廉價(jià)的經(jīng)破碎的天然石灰石的辦法。天然石灰石是一種致密的不規(guī)則結(jié)構(gòu),主要成份是CaCO3,其顆粒中孔隙容積為00060025mm3Kg,比表面積為l—3×103m2Kg,這兩個(gè)指標(biāo)都很小,但是石灰石經(jīng)過(guò)煅燒,顆粒中CO2析出,CaCO3顆粒就變成多孔的CaO顆粒,孔隙容積比原來(lái)約擴(kuò)大15—30倍,比表面積也比原來(lái)提高約10倍。CaO顆粒中由于大量氣孔的存在,以及表面積的大大增加,一方面有利于貯集反應(yīng)產(chǎn)物,另一方面可以使反應(yīng)氣體穿透至顆粒內(nèi)部進(jìn)行反應(yīng),因此大大加速了CaOSO2反應(yīng)生成CaSO4的機(jī)會(huì),于是原煤中的硫分就被固化為硫酸鈣進(jìn)入灰渣中,最后排出床層。因此,循環(huán)流化鍋爐爐內(nèi)添加石灰石脫硫主要經(jīng)歷石灰石煅燒分解和CaO的硫酸鹽化兩個(gè)過(guò)程,其反應(yīng)方程式可寫為:

    CaCO3→CaO+CO2↑—183KJMolCaCO3

    SO2CaO+1/2O2+CaSO4

    從上述反應(yīng)式可知,石灰石的分解是一個(gè)吸熱反應(yīng),其分解溫度約為850—900℃,這正是國(guó)內(nèi)循環(huán)流化床鍋爐正常運(yùn)行的溫度,而且硫酸鹽化過(guò)程是在富氧條件下進(jìn)行,正在運(yùn)行的循環(huán)流化床鍋爐爐膛就具備了這種條件。由此可見(jiàn),循環(huán)流化床鍋爐為爐內(nèi)添加石灰石脫硫提供了極有利的外部條件。

    從上述反應(yīng)式還可以看出,如果CaOSO2能完全反應(yīng)的話,那么鈣硫摩爾比(CaS)1就可以完全把SO2吸收并就變成固體產(chǎn)物CaSO4固定下來(lái)。然而實(shí)際卻非如此,有一部分的石灰石粉末或由其分解成的CaO粉末與SO2起作用就被煙氣帶出爐膛;還有一部分已分解的CaO顆粒在與SO2起反應(yīng)后,所生成的產(chǎn)物CaSO4堵塞住CaO顆粒上存在的細(xì)孔,阻礙了SO2進(jìn)入到CaO顆粒內(nèi)部反應(yīng),使這些CaO顆粒還沒(méi)有100%地與SO2起作用就被排出爐膛,故CaS必大于l。一般CaS的值為2—25時(shí),才能有85—90%的脫硫率.

    關(guān)于實(shí)施爐內(nèi)脫硫的幾個(gè)問(wèn)題:

    3脫硫劑的選用:

    一般的循環(huán)流化床鍋爐均選用廉價(jià)的石灰石(CaCO3),也有選用白云石(Ca CO3·Mg CO3)作為脫硫劑,但是白云石中分解的MgOSO2反應(yīng)速度很低,一般情況下可認(rèn)為是惰性的,仍然是靠其中的CaOSO2起反應(yīng),故在同樣重量下,采用石灰石比白云石取得的脫硫效果更好。如果在某個(gè)地區(qū)剛好有廉價(jià)的石灰(CaO)下腳料,也可直接選用。

    采用天然石灰石作脫硫劑還必須進(jìn)行破碎,最終使石灰石的顆粒小于2mm,其中,較粗的顆粒(05—2mm)與原煤同時(shí)經(jīng)絞龍輸入,而<05mm的石灰石則用氣力輸送方式在密相區(qū)底部靠布風(fēng)板處輸入,以盡量延長(zhǎng)細(xì)顆粒在爐內(nèi)的停留時(shí)間。

    3爐內(nèi)脫硫?qū)﹀仩t熱效率的影響:

    脫硫劑石灰石在爐膛內(nèi)分解是一個(gè)吸熱過(guò)程,其反應(yīng)式為:

    Ca CO3→CaOCO2—183KJMolCaCO3

    即分解1Mol(0.1Kg)的石灰石需要從爐膛吸熱183KJ

    福建無(wú)煙煤含硫量較低,較具代表性的含硫量為075%,發(fā)熱量Q=22410KJKg,當(dāng)CaS=2時(shí)可以計(jì)算出爐內(nèi)脫硫?qū)﹀仩t熱效率的影響。

    CaS=2計(jì)算1Kg煤需要添加的石灰石的質(zhì)量。由于1Kg煤中含有075%的硫,即含有7532摩爾的硫,則鈣的摩爾數(shù)為2 ×7532摩爾。因此,可以計(jì)算出對(duì)1Kg煤因爐內(nèi)脫硫所損失的熱量:

    CaCO3→CaO+CO2—183KJMolCaCO3

    1Mol             183KJ

    7516M01    183 ×7516=8578KJ

    則因石灰在爐內(nèi)分解吸熱所引起的鍋爐熱效率的降低值為:

    η= —857822410= —038

    此外,石灰石在爐膛內(nèi)從常溫被加熱到分解溫度(850—900℃)還需要吸收一部分的物理熱,但是石灰石的比熱容隨著溫度的升高降低得很快,因此這部分物理熱引起的熱效率的降低很微小。同時(shí),CaOSO2反應(yīng)的硫酸鹽化過(guò)程是一個(gè)放熱反應(yīng),其反應(yīng)方程式如下:

    SO2+CaO+12O2→CaSO4=15141KJKgS

    即將1Kg的硫固定為硫酸鈣會(huì)向爐膛放出15141KJ的熱量。

    若取脫硫效率為90%,由反應(yīng)方程式可以計(jì)算出1Kg(其中含有75g的硫)因爐內(nèi)脫硫時(shí)硫酸鹽化所發(fā)出的熱量為75×90×15141=1022KJ,則因此而使鍋爐熱效率提高的數(shù)值為:

    η’=102222410=046

    則由上述計(jì)算的綜合結(jié)果可知,爐膛內(nèi)添加石灰石脫硫?qū)﹀仩t效率不僅沒(méi)有影響,甚至可能略有提高。當(dāng)然,若采用石灰石下腳料作脫硫劑則不存在石灰石分解熱損失,硫酸鹽化的放熱過(guò)程反而有利于熱效率的提高。

    3關(guān)于在返料系統(tǒng)中注入脫硫劑的方案:

    我省現(xiàn)運(yùn)行的循環(huán)流化床鍋爐,由于采用的福建無(wú)煙煤的灰熔點(diǎn)過(guò)低(1100℃),而為了充分燃盡,運(yùn)行人員多選擇較高的爐膛出口溫度,有的甚至達(dá)950℃。因而存在著循環(huán)物料在高溫旋風(fēng)筒或返料系統(tǒng)管道中結(jié)渣堵塞事故。這長(zhǎng)期威脅著循環(huán)流化床鍋爐的安全可靠運(yùn)行。若把脫硫劑中的相對(duì)粗的部分(>05mm的顆粒)從容易結(jié)焦的部位加入,因石灰石分解時(shí)要吸收熱量,再加上常溫石灰石被加熱還吸收的物理熱,則可大大降低管道中物料的溫度,從而改善返料系統(tǒng)結(jié)焦堵塞現(xiàn)象的產(chǎn)生,有利于循環(huán)流化床鍋爐的安全可靠運(yùn)行。

    結(jié)論:

    4循環(huán)流化床鍋爐的爐內(nèi)運(yùn)行工況及氣固兩相流動(dòng)特點(diǎn)非常適合實(shí)現(xiàn)爐內(nèi)脫硫工藝,而且采用天然石灰石作為脫硫劑,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,脫硫效果好,將為我省的SO2排放總量控制作出貢獻(xiàn),帶來(lái)良好的環(huán)境效益。

    4由綜合計(jì)算的結(jié)果可知,循環(huán)流化床鍋爐采用爐內(nèi)添加石灰石的脫硫工藝對(duì)鍋爐熱效率沒(méi)有影響;如有廉價(jià)的下腳料石灰(CaO)可利用,則鍋爐熱效率還可略有提高。

    4在考慮脫硫劑加入位置時(shí),可分兩種情況:對(duì)于原煤的灰熔點(diǎn)較高,運(yùn)行中不存在因超溫結(jié)渣而引起停爐事故,可以在爐內(nèi)密相區(qū)加入;對(duì)于原煤的灰熔點(diǎn)較低,常發(fā)生返料系統(tǒng)結(jié)焦堵塞事故,建議把較粗的脫硫劑(05—20mm)從返料系統(tǒng)管道內(nèi)加入。較細(xì)的脫硫劑(<05mm)仍從爐膛的密相區(qū)靠近布風(fēng)板處輸入。

    參考文獻(xiàn):

    1、岑可法等,循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計(jì)與運(yùn)行,  中國(guó)電力出版社,1998

    2、蔣昌盛,燃用福建無(wú)煙煤的循環(huán)流化床鍋爐之設(shè)計(jì)問(wèn)題,  第一屆潔凈煤技術(shù)國(guó)際研討會(huì)論文集,煤炭工業(yè)出版社,1997 

     

    文章作者:俞建洪    鄒崢(集美大學(xué) 362021

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